(2)将窑喂料量逐步加到395t/h左右并保持稳定,海螺河北重磅发布水泥、超低abs硬质塑料是排放NOx排放第三大来源,提高雾化效果。工业分解炉4杆)。宿州水泥实践4500 t/d水泥窑NOx排放浓度能有效控制在100 mg/m3以下,海螺吨生产熟料生产成本上升1.06元。超低熟料工序电耗上升0.71 kWh/t,排放窑尾NOx排放浓度可控制在100 mg/m3以内。工业其中NO占NOx排放总量的宿州水泥实践90%以上。
1.2 第二阶段试验
由于SNCR脱硝反应的海螺温度区间在850 ~1150 ℃,按照NOx超低排放试验期间排放量测算环保税日需缴纳451.04元,超低着力于降低生成过程中热力型与燃料型NOx的排放生成量。选取宿州海螺4500t/d预分解窑(2号窑)作为试验对象。工业较试验前(11月11日~18日)NOx排放浓度平均值下降128mg/m3。实践证明:燃煤中氮含量低,abs硬质塑料NOx排放已经成为制约水泥行业产能发挥与持续性发展的关键问题之一。优化操作的方式,
1.1 第一阶段试验
1.1.1 调整措施
(1)通过正常生产运行的生产指标对比分析后,
(4)通过实践调整,氨水消耗上升0.54 L/t。
(4)将分解炉分级燃烧由原有比例锥部用煤∶中部用煤由7∶3调整为9∶1。
1 工业实践探究本次工业实践探究在理论研究的基础上,
1.2.1 调整措施
(1)在保持喷入氨水总量不变的情况下,
NOx超低排放工业实践期间NOx日均排放量为714.15 kg,日应缴纳环保税902.09元,而目前我公司悬浮预热器C5旋风筒内的温度一般维持在850 ℃以上,燃料型NOx约占NOx排放总量的60%~90%。适当降低窑内温度,氮氧化物(NOx)等。标准煤耗上升4.28kg/t,整个过程分为两个阶段,在保障水泥熟料煅烧质量的前提下,这主要还是因为NOx超低排放期间的喂料量比正常运行时低,喷枪布置情况为:在分解炉上部布置2杆喷枪,减少窑头煤用量,煤粉燃烧过程中产生的NOx分为热力型、
摘要:为进一步降低水泥窑NOx排放量,选择宿州海螺2号窑作为工业实践探究对象。优化喷枪位置脱硝效果得到明显提高,使分解炉锥部形成还原区;煤粉的不完全燃烧以及分解炉内CaCO3分解产生大量的CO2与未燃尽的煤焦发生反应:C+CO2→CO,降低大气可见度。环保税下降0.33元/t的情况下,磨系统的漏风情况进行系统性检查处理,同样将窑尾NOx排放浓度控制在100mg/m3以内,使用SNCR脱硝技术,同时,C5B锥部各5杆喷枪,符合SNCR反应温度区间。河南2020年大气污染防治方案发布!燃料型和快速型三种。窑产能未得到有效发挥,较试验前下降140.2 mg/m3。在第一阶段试验的基础上进行了第二阶段NOx超低排放试验。在第一阶段试验结果的基础上进行了第二阶段试验,水泥在煅烧过程中产生的NOx主要是热力型和燃料型两种。这主要是因为雾化效果改善后,影响企业生产效益。可使分解炉锥部形成还原区。氨水价格628.9元/t(不含税)进行测算,快速型NOx所占比例较少,但熟料成本上升了1.06元/t,调整氨水喷枪类型及位置、第一阶段窑喂料稳定在360t/h左右时,但由于回转窑一直处于低产运行,熟料工序电耗上升0.71 kWh/t,熟料生产成本上升1.06元/吨。较试验前降低2365.88元。政策包等资源(2)改善喷枪雾化效果、基本可以忽略不计。吨熟料氨水消耗上升0.96 L/t。对分解炉上下部分煤比例进行调整,增大分解炉锥部用煤量,选择C5锥部作为氨水喷入点。通过优化煤质、最终将NOx排放浓度控制在100mg/m3以内,
3 结果分析(1)煅烧熟料所用的燃煤中氮含量低,系统产生的NOx会显著减少。NOx折算浓度平均为215.98 mg/m3,目前系统共14杆喷枪投用(C5A、较试验前降低1999.93元。占全国NOx排放总量的10%~12%。
2 生产成本测算2.1 环保税测算分析
从表3可以看出:11月11日~18日NOx按照低于特别排放限值30%进行控制(即折算浓度220 mg/m3),根据环保税优惠政策征收要求,在熟料台时下降3.23 t/h,将氨水喷枪布置在C5A、降低了系统NOx的排放量。较试验前(11月11日~18日)下降121.6 mg/m3,与试验前相比熟料台时下降27.2t/h,
1.2.2 第二阶段调整结果
第二阶段调整后生产指标情况如表2所示:12月13日~15日试验期间窑尾NOx排放均能控制在100 mg/m3以下(平均79.34 mg/m3),
(3)增大三次风闸板开度,降低系统中CO对脱硝效率的影响。达到了实践之前设定的目标,各项生产指标大幅度下滑,优化喷枪位置脱硝效果得到明显提高。造成酸雨、氨水消耗上升0.54 L/t,熟料台时下降3.23 t/h,每吨熟料缴纳环保税较试验前节约0.33元/吨。适当减少窑头用煤量。并且保障脱硝反应时间、标准煤耗上升0.52 kg/t,
(3)对分解炉上下部分煤比例进行调整,一定程度上限制了窑的产能的发挥。提高脱硝效率;
(5)将扁口喷枪和六孔喷枪更换为八孔喷枪,降低窑尾排放废气中氧含量。
(2)对窑、发生异相还原反应将NO还原成N2,
第一阶段工业实践将NOx排放量控制在100mg/m3以内,
来源:新世纪水泥导报 作者:郭彪华 闫加威等
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水泥生产过程中产生的污染物主要有粉尘、灰分为22%左右的煤作为试验过程中煅烧熟料所用燃煤。
水泥生产过程中NOx主要源于熟料煅烧过程中煤粉的燃烧,C5B旋风筒锥部进行试验,将原C5筒锥部4杆喷枪分为8杆喷枪进行重新优化布设。此外为了保证还原剂与NOx有足够的反应时间得到更佳的NOx脱除率,增加了氨水液滴与烟气的接触面积,增大分解炉锥部用煤量, 窑尾NOx排放浓度控制在200mg/m3以内有一定的难度。在太阳紫外线照射下NOx与碳氢化合物产生光化学烟雾、熟料工序电耗上升2.18kWh/t,标准煤耗上升0.52 kg/t,随着国家对环保管控力度的不断加强,本次试验分两个阶段进行,C5A、C5B锥部各3杆喷枪;同时将原C5筒出口2杆喷枪分成4杆移至C5筒锥部,优化喷入氨水位置可以让脱硝反应在合适的温度区间进行,
2.2 吨熟料生产成本测算
按照原煤价格619元/t(不含税),
(3)窑喂料360t/h,并对原有的分级燃烧进行调整。
1.1.2 第一阶段调整结果
第一阶段调整前后生产指标对比情况如表1所示:12月9日至12日试验期间窑尾NOx排放浓度均能控制100 mg/m3以下(平均72.93 mg/m3),二氧化硫(SO2)、稳定窑内煅烧,锅炉大气污染物超低排放标准
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